生产过程中溶解氧的控制


2024年6月9日发(作者:电工电路图入门基础知识)

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一抒 产 

[摘

析探讨。 

过~程一 

要】本文从过滤、灌装使用二氧化碳气源纯度、啤酒过滤、灌装过程溶解氧控制等进行分 

[关键词】CO 纯度啤酒过滤管道密封灌装增氧 

1二氧化碳纯度是控制过滤、灌装溶解氧的重要 酵罐中发酵液滤完后泵抽空,造成滤机进气。 

因素 

2.3稀释水脱氧效果的控制 

正常情况下发酵罐二氧化碳气纯度在99.9% 

以上,液态二氧化碳纯度在99.99%,清酒罐余气 

二氧化碳浓度在99.8%以上。要保证冷冻供应的 

二氧化碳气体纯度,需做好以下工作: 

可回收;定时对二氧化碳回收系统进行憋压试漏, 

出现漏点及时用玻璃胶或高效密封胶进行密封; 

脱氧塔出口的脱氧水溶解氧需控制在20ppb 

以内,才能将清酒溶解氧控制到30ppb以下。需 

从以下方面控制: 

1)脱氧水的制备:制脱氧水时二氧化碳流量 

2)二氧化碳纯度对脱氧水溶解氧的影响(表1)。 

表1二氧化碳纯度对脱氧水溶解氧的影响 

(制水流量10m /h) 

1)发酵罐二氧化碳气源纯度达到99.8%时才 

要稳定,控制在20—40m /h,纯度在99.98%以上。 

设置二氧化碳气源缓冲罐,确保气源稳定供应。 

2)液态二氧化碳贮罐中二氧化碳贮存一段 

CO。纯度(%) 

99.54 

99.67 

99.84 

脱氧水出口溶解氧(ppb) 

60—70 

50 ̄40 

40 ̄30 

时间后,液态中的不凝性气体氮气和氧气会不断 

地释放出来,造成储罐压力上升,需定时排放不凝 

性气体,排放时会将部分汽化的二氧化碳同时排 

走,造成浪费。我们通过分析,发现贮罐上部不凝 

性气体中含氧气较少,将其回收至气相二氧化碳 

管道中用于灌装不会影响灌装增氧,故对管道进 

气,也提高了液态二氧化碳的纯度。 

下方面 

2.1发酵液溶解氧的影响 

99.98 加以下 

3)制水流量对脱氧水溶解氧的影响:本公司 

99.98%时,不同制水流量的脱氧水溶解氧检测结 

表2制水流量对脱氧水溶解氧的影响 

 5m /hr,在二氧化碳纯度达 

行了改造。通过这项改造既合理使用了二氧化碳 

制脱氧水设备能力为1

2过滤是控制啤酒溶解氧的重要工序。应注意以 

果如(表2)。 

制水流量(m /hr) 

5 

10 

15 

脱氧水溶解氧(ppb) 

20 ̄30 

5~l5 

l0N25 

发酵液溶解氧应在10ppb以内,若有漏压应 

及时用c0 补压;添加硅胶时用脱氧水或发酵液 

做调浆液,添加罐用99.8%以上的二氧化碳背压。 

2.2发酵罐背压的影响 

滤酒前发酵罐用二氧化碳背压至0.1 5MPa以 

从(表2)数据可知,制水流量过小,单位体积 

上,滤酒期间采用串气背压的方式将清酒罐排出 

脱氧水溶解氧升高;制水流量过大,脱氧水溶解氧 

/hr,可 

的二氧化碳气连接串人发酵罐。在过滤机和发酵 

也升高。故脱氧水制水流量应控制在10m 

罐之间设置缓冲罐,防止发酵罐背压低时,出现泵 达到最佳脱氧效果。 

抽空现象,导致清酒溶解氧升高。过滤时防止发 

收稿日期:2010—09—01 

4)脱氧塔二氧化碳流量对脱氧效果的影响 

(表3)。 

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・ 53 ・ 康迪日用化工有限公司 

宜过快,用二氧化碳封闭加料罐口。 

表3脱氧塔二氧化碳流量对脱氧效果的影响 

(CO 纯度99.98%) 

CO:流量(m ,Ilr) 

16-20 

20-25 

脱氧水溶解氧(ppb) 

18-24 

l1 15 

3)清酒罐酒液进口安装挡板、冲击板或伞装 

帽,防止滤酒时激泡或出现涡流,增加溶解氧。 

4)按工艺要求正确添加抗氧化剂。 

3灌装阶段生酒溶解氧的控制 

1)清酒温度的影响:清酒温度过高会造成二 

30以上 9~10 

氧化碳逸散,灌装过程中冒酒,影响激沫正常使 

随着二氧化碳流量的加大,脱氧水溶解氧下 

用。 

降。当二氧化碳流量超过25m /hr时,再加大流 

量,脱氧水溶解氧下降不明显。 

影响(表4) 

表4清酒罐备压气体中二氧化碳浓度对清酒溶解氧的影响 

2)清酒稳定时间的影响:过滤完的清酒不经 

过稳定即灌装会造成溶解的二氧化碳重新逸散, 

溶解氧的控制造成影响。 

3)灌装过程清酒罐和酒缸采用纯度99.9%的 

2.4清酒罐、脱氧水罐空罐气体二氧化碳纯度的 

导致灌装冒酒,使激沫不能很好使用,对瓶装生酒 

过滤机后溶解氧 空罐CO 纯度 满罐1小时后溶解氧 

(ppb) 

15 

15 

二氧化碳备压0.1~0.1 5MPa,整罐清酒灌装时间不 

超过48小时,禁止未灌完清酒放置隔夜灌装。 

4)灌装开始先用脱氧水顶空管道内CIP清洗 

残液和空气,再用二氧化碳顶空脱氧水同时引 

(%) 

98 

98.5 

(ppb) 

48 

35 

酒。灌装结束后,酒机中的酒必须灌完或排尽,不 

允许返压回清酒罐。 

从(表4)数据可知,清酒罐进酒前空罐备压 

5)定期检查送酒管路、气路及泵、阀门的密封 

气体中二氧化碳浓度对清酒溶解氧有重要影响。 

性,杜绝跑、冒、滴、漏现象。 

我公司的措施为:气相CO:从清酒罐底部缓慢背 

6)真空泵的真空度对灌装增氧控制的影响。 

压,当清酒罐压力达到0.05MPa时,稳定半小时后 

真空泵的真空度要达到一0.08MPa以下,水温在 

微开清酒罐上部排气阀,阀门开度10%~15%左 

30℃以下,水温过高会使真空泵真空度下降。 

右,往复操作直至备压气体中CO:浓度达99%左 

7)激沫效果在控制生酒增氧量方面起着非常 

右。整个置换过程大约4小时左右。 

2.5过滤机及附属设备对清酒溶解氧的影响 

l5 99 22 

重要的作用,要求用80℃以上的高压无菌软化水 

对压盖前的酒高压激沫,激沫喷头压力调节在 

1)滤酒前对进酒管道及过滤机洗涤并走清 

0.15~2.OMPa,将瓶颈空气控制到1.Om 瓶以下。 

水,然后走热水杀菌,最后用脱氧水充满管道及滤 

8)酒缸附件的密封性。经常检查酒阀瓶口、 

机进行驱氧,待滤机出口溶解氧达到100ppb以下 

排气阀杆、真空阀杆的密封,及时更换密封垫、对 

时开始预涂,一般需走脱氧水20~30分钟左右,脱 

中心管进行维修,对中杯及时校正。 

氧水消耗5 ̄7m ,这样,可将清酒溶解氧控制到 

9)输酒管道尽量减少弯头,并采用平滑弧形 

30ppb以下。同时将过滤系统中的脱氧水回收, 

进入脱氧水机。 

2)预涂硅藻土前先在补土缸中放满脱氧水或 

弯头,避免产生涡流。 

10)灌装机平稳开启,匀速灌酒,减少停机, 

通过采取以上措施,可将啤酒溶解氧含量控 

回收热水对补土缸进行驱氧,补土缸搅拌速度不 

制在较好水平。 

(上接第51页) 

洗程序,一个长程序,一个短程序,视生产量和生产 

维护重点是CIP清洗的频次和过滤麦汁的浊度。在 

频次来启动哪一个清洗程序,作用都是为了达到麦 

连续生产4—6批麦汁后可对麦汁预热器进行一次碱 

汁良好的预热效果。另外如果麦汁的浊度高,会堵 

清洗,清洗的路径和麦汁预热的路径一样,只是方 

塞麦汁预热器,使生产延误。堵塞严重时会击穿麦 

向相反。有些公司对麦汁预热器设定了两个CIP清 

汁预热器中间的挡板,损坏设备,使生产停顿。