2024年6月9日发(作者:电工电路图入门基础知识)
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[摘
析探讨。
过~程一
要】本文从过滤、灌装使用二氧化碳气源纯度、啤酒过滤、灌装过程溶解氧控制等进行分
[关键词】CO 纯度啤酒过滤管道密封灌装增氧
1二氧化碳纯度是控制过滤、灌装溶解氧的重要 酵罐中发酵液滤完后泵抽空,造成滤机进气。
因素
2.3稀释水脱氧效果的控制
正常情况下发酵罐二氧化碳气纯度在99.9%
以上,液态二氧化碳纯度在99.99%,清酒罐余气
二氧化碳浓度在99.8%以上。要保证冷冻供应的
二氧化碳气体纯度,需做好以下工作:
可回收;定时对二氧化碳回收系统进行憋压试漏,
出现漏点及时用玻璃胶或高效密封胶进行密封;
脱氧塔出口的脱氧水溶解氧需控制在20ppb
以内,才能将清酒溶解氧控制到30ppb以下。需
从以下方面控制:
1)脱氧水的制备:制脱氧水时二氧化碳流量
2)二氧化碳纯度对脱氧水溶解氧的影响(表1)。
表1二氧化碳纯度对脱氧水溶解氧的影响
(制水流量10m /h)
1)发酵罐二氧化碳气源纯度达到99.8%时才
要稳定,控制在20—40m /h,纯度在99.98%以上。
设置二氧化碳气源缓冲罐,确保气源稳定供应。
2)液态二氧化碳贮罐中二氧化碳贮存一段
CO。纯度(%)
99.54
99.67
99.84
脱氧水出口溶解氧(ppb)
60—70
50 ̄40
40 ̄30
时间后,液态中的不凝性气体氮气和氧气会不断
地释放出来,造成储罐压力上升,需定时排放不凝
性气体,排放时会将部分汽化的二氧化碳同时排
走,造成浪费。我们通过分析,发现贮罐上部不凝
性气体中含氧气较少,将其回收至气相二氧化碳
管道中用于灌装不会影响灌装增氧,故对管道进
气,也提高了液态二氧化碳的纯度。
下方面
2.1发酵液溶解氧的影响
99.98 加以下
3)制水流量对脱氧水溶解氧的影响:本公司
99.98%时,不同制水流量的脱氧水溶解氧检测结
表2制水流量对脱氧水溶解氧的影响
5m /hr,在二氧化碳纯度达
行了改造。通过这项改造既合理使用了二氧化碳
制脱氧水设备能力为1
2过滤是控制啤酒溶解氧的重要工序。应注意以
果如(表2)。
制水流量(m /hr)
5
10
15
脱氧水溶解氧(ppb)
20 ̄30
5~l5
l0N25
发酵液溶解氧应在10ppb以内,若有漏压应
及时用c0 补压;添加硅胶时用脱氧水或发酵液
做调浆液,添加罐用99.8%以上的二氧化碳背压。
2.2发酵罐背压的影响
滤酒前发酵罐用二氧化碳背压至0.1 5MPa以
从(表2)数据可知,制水流量过小,单位体积
上,滤酒期间采用串气背压的方式将清酒罐排出
脱氧水溶解氧升高;制水流量过大,脱氧水溶解氧
/hr,可
的二氧化碳气连接串人发酵罐。在过滤机和发酵
也升高。故脱氧水制水流量应控制在10m
罐之间设置缓冲罐,防止发酵罐背压低时,出现泵 达到最佳脱氧效果。
抽空现象,导致清酒溶解氧升高。过滤时防止发
收稿日期:2010—09—01
4)脱氧塔二氧化碳流量对脱氧效果的影响
(表3)。
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・ 53 ・ 康迪日用化工有限公司
宜过快,用二氧化碳封闭加料罐口。
表3脱氧塔二氧化碳流量对脱氧效果的影响
(CO 纯度99.98%)
CO:流量(m ,Ilr)
16-20
20-25
脱氧水溶解氧(ppb)
18-24
l1 15
3)清酒罐酒液进口安装挡板、冲击板或伞装
帽,防止滤酒时激泡或出现涡流,增加溶解氧。
4)按工艺要求正确添加抗氧化剂。
3灌装阶段生酒溶解氧的控制
1)清酒温度的影响:清酒温度过高会造成二
30以上 9~10
氧化碳逸散,灌装过程中冒酒,影响激沫正常使
随着二氧化碳流量的加大,脱氧水溶解氧下
用。
降。当二氧化碳流量超过25m /hr时,再加大流
量,脱氧水溶解氧下降不明显。
影响(表4)
表4清酒罐备压气体中二氧化碳浓度对清酒溶解氧的影响
2)清酒稳定时间的影响:过滤完的清酒不经
过稳定即灌装会造成溶解的二氧化碳重新逸散,
溶解氧的控制造成影响。
3)灌装过程清酒罐和酒缸采用纯度99.9%的
2.4清酒罐、脱氧水罐空罐气体二氧化碳纯度的
导致灌装冒酒,使激沫不能很好使用,对瓶装生酒
过滤机后溶解氧 空罐CO 纯度 满罐1小时后溶解氧
(ppb)
15
15
二氧化碳备压0.1~0.1 5MPa,整罐清酒灌装时间不
超过48小时,禁止未灌完清酒放置隔夜灌装。
4)灌装开始先用脱氧水顶空管道内CIP清洗
残液和空气,再用二氧化碳顶空脱氧水同时引
(%)
98
98.5
(ppb)
48
35
酒。灌装结束后,酒机中的酒必须灌完或排尽,不
允许返压回清酒罐。
从(表4)数据可知,清酒罐进酒前空罐备压
5)定期检查送酒管路、气路及泵、阀门的密封
气体中二氧化碳浓度对清酒溶解氧有重要影响。
性,杜绝跑、冒、滴、漏现象。
我公司的措施为:气相CO:从清酒罐底部缓慢背
6)真空泵的真空度对灌装增氧控制的影响。
压,当清酒罐压力达到0.05MPa时,稳定半小时后
真空泵的真空度要达到一0.08MPa以下,水温在
微开清酒罐上部排气阀,阀门开度10%~15%左
30℃以下,水温过高会使真空泵真空度下降。
右,往复操作直至备压气体中CO:浓度达99%左
7)激沫效果在控制生酒增氧量方面起着非常
右。整个置换过程大约4小时左右。
2.5过滤机及附属设备对清酒溶解氧的影响
l5 99 22
重要的作用,要求用80℃以上的高压无菌软化水
对压盖前的酒高压激沫,激沫喷头压力调节在
1)滤酒前对进酒管道及过滤机洗涤并走清
0.15~2.OMPa,将瓶颈空气控制到1.Om 瓶以下。
水,然后走热水杀菌,最后用脱氧水充满管道及滤
8)酒缸附件的密封性。经常检查酒阀瓶口、
机进行驱氧,待滤机出口溶解氧达到100ppb以下
排气阀杆、真空阀杆的密封,及时更换密封垫、对
时开始预涂,一般需走脱氧水20~30分钟左右,脱
中心管进行维修,对中杯及时校正。
氧水消耗5 ̄7m ,这样,可将清酒溶解氧控制到
9)输酒管道尽量减少弯头,并采用平滑弧形
30ppb以下。同时将过滤系统中的脱氧水回收,
进入脱氧水机。
2)预涂硅藻土前先在补土缸中放满脱氧水或
弯头,避免产生涡流。
10)灌装机平稳开启,匀速灌酒,减少停机,
通过采取以上措施,可将啤酒溶解氧含量控
回收热水对补土缸进行驱氧,补土缸搅拌速度不
制在较好水平。
(上接第51页)
洗程序,一个长程序,一个短程序,视生产量和生产
维护重点是CIP清洗的频次和过滤麦汁的浊度。在
频次来启动哪一个清洗程序,作用都是为了达到麦
连续生产4—6批麦汁后可对麦汁预热器进行一次碱
汁良好的预热效果。另外如果麦汁的浊度高,会堵
清洗,清洗的路径和麦汁预热的路径一样,只是方
塞麦汁预热器,使生产延误。堵塞严重时会击穿麦
向相反。有些公司对麦汁预热器设定了两个CIP清
汁预热器中间的挡板,损坏设备,使生产停顿。
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